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关于注射用水管路渗水的一个风险评估,剂型是生物制品,不是非无菌制剂。因注射用水主要用于蛋白纯化和制剂工序,也算是与工艺相关的吧。模板套用的金牌文件的格式,自己适当做了一点的修改。俗话说“枪打出头鸟”,欢迎广大蒲友拍砖。我已经戴好头盔了。PDF格式也一并上传,PDF文件格式更好些,欢迎下载。
风险记录表
PGY-SMP-QA00016-R01 风险编号:QRA-1307-001 申请风险描述: 2013.07.02,生产车间员工发现纯化工序注射用水水点(W105)阀门附近管路出现锈斑,并出现渗水的情况。对其他注射用水点进行排查发现另有W109用水点(制剂用水点)也存在此类情况。 申请人/日期: 张三 2013.07.02 部门负责人/日期:王五 2013.07.02 | 评估小组评估(可加附件): 管路出现渗水有可能造成注射用水出现微生物超标的情况,同时渗水点处的管路有可能会有脱落物进入注射用水中。鉴于注射用水主要用于蛋白纯化及制剂配液,如出现以上情况,则使用此注射用水进行生产可能会对原液及成品质量造成不利影响。 | 评估小组签字: 设备部:赵六 2013.07.03 生产部:王五 2013.07.03 QC部:孙七 2013.07.03 QA部:李四 2013.07.03 | 风险分级: 风险的严重程度 | | | 第1级□ 第2级□ 第3级■ 第4级□ 第5级□ 第6级□ | | | | |
■低风险 □ 中风险 □ 高风险 质量保证部长/日期: 李四 2013.07.03 |
风险编号:QRA-1307-001 风险消减计划: 应急措施: 1、 QA和生产部人员对渗水点使用0.45μm滤膜过滤80L注射用水,过滤后检查滤膜上并未发现可见的异物,初步判断锈渣脱落的可能性较小。 2、 经QC部调查、确认,2013.01到现在,注射用水系统各检验指标均无异常(详见附件Ⅰ),可初步判断对注射用水微生物限度指标不会造成影响。 3、 回顾分析近一年的成品检测数据中的“不溶性微粒”项,不溶性微粒的结果均符合规定质量标准,没有出现异常增高的趋势(详见附件Ⅱ) 预防措施: 1、QC对W105及W109两个用水点在改造前每周增加微生物限度和TOC检验,如出现异常情况马上通知相关部门进行处理; 2、纯化工序和制剂工序制剂时,在W105、W109使用点安装0.22微米的除菌滤器,使用的注射用水必须经过除菌过滤后方能使用。 部门负责人/日期: 赵六 2013.07.04 质量保证部长/日期:李四 2013.07.04 | | 评估小组评估(可附件): 设备部针对上述所有出现问题的阀门制定维修改造方案(同时检查、确保其他阀门没有问题),并经相关部门负责人及公司领导批准后进行维修改造(改造时间拟定为2013.07.10-07.12),应确保新增管路及阀门的材质符合要求(管路应为316L不锈钢)。焊接采用惰性气体保护的自动焊,每次焊机重新开机需进行焊样的加工,焊样合格后,打印保存焊机参数,再对焊点进行焊接。焊点需按照相关规定进行X射线探伤及内窥镜检查。焊接完成后注射用水系统的管路需要进行保压试验、脱脂、钝化处理。改造完成后QC需要对注射用水所有实用点进行连续三天的全项检验,检验合格后方可同意使用。上述改造及检验的记录应作为附件(附件Ⅲ) | 评估小组签字: 设备部:赵六 2013.07.04 生产部:王五 2013.07.04 QC部:孙七 2013.07.04 QA部:李四 2013.07.04 | | |
风险编号:QRA-1307-001 | | | | | | | | 渗漏阀门改造及保压、脱脂、钝化处理 (2013.07.10-2013.07.12) | | | | | | | 注射用水水质检测 (2013.07.13-2013.07.15) | | | | | | |
风险编号:QRA-1307-001 | 评估小组对风险实施效果进行评估(可用附件): 1、 更换渗漏阀门的施工、管路保压、处理工作均已完成,达到了预期的效果。 2、 QC对注射用水所有用水点进行了连续三天的全检,检验结果均符合规定,水质结果与以前的趋势没有明显的差异。现有水质能够满足生产需要。 | 评估小组签字 设备部:赵六 2013.07.19 生产部:王五 2013.07.19 QC部:孙七 2013.07.19 QA部:李四 2013.07.19 | 质量保证部长审核: 同意关闭 李四 2013.07.19 | 质量副总批准: 同意关闭 李时珍 2013.07.19 |
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