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灭菌PQ完成后,后续的使用过程中,也不是一劳永逸的,我们遇到了不少问题:
1) VHP注入的蠕动泵管发生变形:因管道变形,导致实际的注入量少于理论的注入值,表现出来的结果就是VHP灭菌浓度的降低。所以说使用蠕动泵注入的形式下,这个管还是个消耗品。
2) 冬天和夏天VHP灭菌的浓度存在较大的差别:这个问题说实话困扰了我们挺久,一查灭菌报表,预处理阶段温湿度正常的很,可灭菌过程浓度就是低了。我们做了很多排查,同时也咨询厂家,乃至在厂家的协助下做了很多检查,也没有发现异常。最后,是发现我们隔离器夹层有一段设备自带的风管未包装保温棉,导致冬天的时候,在灭菌循环过程中,VHP在该段风管中存在冷凝的现象,从而导致VHP浓度降低。
这个问题我们跟厂家沟通过,一开始厂家也搞不懂是什么原因,他们也奇怪设备在厂家从来未出现过这样的差异性,为啥设备跑到用户,就经常存在这个问题。没错,我们并不是首次出现。然后真相其实很简单,在厂家的时候,设备是放在一个空间内,在用户,是分为洁净区和夹层,夹层并没有温度控制,某种意义上可以认为等同于室温,因此冬天和夏天会存在较大的差异。
3) 浓度探头计量过后,出现浓度降低的现象,计量的结果是符合要求,可不管如何测试,浓度就是上不去。最终检查发现,问题还是出在探头身上,同时我了解了一下,这个浓度探头是个化学电极,简单的说,它是个消耗品,存在使用寿命。当然这个事情说起来简单,处理的时候,其实是这样的,VHP浓度降低,查看报表,除了浓度其它参数都正常,查看仪器仪表,都在校准有效期内..所以最终确认问题出在计量上其实是一个曲折的过程。具体的原因是浓度探头自身设有两个量程,在计量的时候更改了设置。所以说,这个问题没出来,谁会去关注它有几个量程?
4) 当出现一些问题,导致VHP浓度降低时,该怎么办呢?首先一点,浓度降低跟灭菌失败是两个概念。事实上,我们查看了很多文献,发现VHP的浓度在一定的范围内,灭菌效果是不存在很大的差异的,基于此,我们可以设置一个VHP灭菌浓度的可接受程度,然后基于测试的结果(我们是对低浓度进行了D值测试)。总体而言,实际上每次灭菌的浓度都会存在一定的波动,而我们需要的是可接受范围。
5) 可能影响日常VHP灭菌的一些因素,仅仅是我们遇到的、想到的,如果有其它因素,也请补充:
物料:具体的说就是过氧化氢自身的浓度、乃至批次之间可能存在的差异。当然这个一般不成问题,从灭菌开发到最终使用,都应该是同一种。至于更换物料啥的,保守点还是得做个灭菌效果确认。
设备:VHP发生设备,如过氧化氢注入是否存在问题,传输的管道是否存在问题,加热盘是否存在问题,循环风机是否存在问题、浓度探头是否存在问题(比如说探头清洁啥的)、腔体/手套是否存在泄漏(一般来说,每次VHP灭菌前,都需要先进行腔体检漏,确认泄漏率符合要求)等等。 说到隔离器泄漏,我们也遇到过不少的问题:如烘箱小门泄漏、冻干小门泄漏、手套法兰泄漏、手套门泄漏、隔离器排水管路泄漏、RTP阀门泄漏等等。这个排查过程是一眼难尽。总体而已,检查的方式比较推荐的是使用卤素检测仪+制冷剂(氟利昂)的方式,能快速检漏。
人员:这个就不细说了,人没有私下修改参数就行,按SOP执行灭菌程序就行
方法:这个也没啥好说的,灭菌配方确认了不更改就没毛病
环境:这个注意一下VHP灭菌开始时,隔离器内部是相对干燥的就好,如果刚刚进行了清洁,里面还存在水迹,湿度过高,可能影响预处理结束后的腔体的湿度,进而影响VHP灭菌的浓度。同时,VHP灭菌前,必须保证隔离器内部的清洁。我相信哪怕不进行VHP灭菌,进入生产模式下进行模拟灌装,也不难得到无菌的结果,但是如果清洁不到位,哪怕VHP灭菌没有问题,也可能存在染菌的现象。
今天先说那么多,写了半天,发现总体而言写了5000几百个字,不由有些感慨,看来小说码字的作者也挺不容易的,我这还不过是心得体会的整理而已....
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